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      因生產(chǎn)的需要,低壓甲醇工段采取提高汽包壓力增大循環(huán)量,提高系統(tǒng)進口成份等一些措施,提高了甲醇產(chǎn)量同時也增加了蒸發(fā)冷的負荷,熱交換器的二出溫度也相應提高,蒸發(fā)冷的效果差影響了甲醇產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量,也影響到后工段的生產(chǎn),造成后工序帶液,為了解決這一問題車間進行攻關(guān)和技術(shù)改造,使水冷器冷卻后蒸發(fā)冷的出口溫度從原來的38-40度下降到24-28度,溫度大幅下降,改造效果明顯,大大提高了甲醇產(chǎn)量及質(zhì)量,同時起到了維護后工段生產(chǎn)的作用,也響應了公司挖潛增效的號召。